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一、項目背景
某電鍍產業基地內目前有60多家各種電鍍企業,生產排放廢水量日均200m3,經過物化處理后進入生化處理,生化處理采用A2O工藝+二沉池+高密度沉淀池,達標后外排入自然河道。
存在問題:
(1)不明原因導致二沉池表面大量浮泥——死泥
(2)二沉池出水氨氮異?!ハ趸芰?/span>
(3)二沉出水COD異?!勰嘀蠽SS成分低
(4)二沉出水SS偏高——死泥
由于以上問題存在,導致在二沉出水投加大量PAC、PAM和化學氧化劑,降低水中COD、氨氮和SS,費用高,難度大,同時增加了外排水的鹽度。
二、使用綿津菌種目的
通過在現有生物池投加Micro Motion®-COD菌,改善污泥活性,再在好氧段使用硝化菌,強化生化段硝化反應解決COD和氨氮超標風險問題,最后再通過建立反硝化,確??偟材苓_標排放。
三、解決方案
由于主要廢水來自電鍍各生產工藝,污水成分復雜,重金屬種類多,經過物化工藝處理后,廢水的鹽度高,平均值在12000mg/L左右,可生化性差,根據對AAO池的歷史運行數據分析和現場采樣分析,采取以下措施:
(1)增加進水COD濃度,提升污泥中有效成分數量
(2)增加排泥量,降低系統內無效死泥含量
(3)投加綿津公司硝化菌,短期內啟動硝化反應
(4)投加綿津公司COD菌,迅速改善污泥活性
(5)減少曝氣量,避免過曝氣導致污泥解絮
(6)硝化建立后,加入總氮去除菌和碳源開始做反硝化脫氮。
四、恢復時間和菌劑用量
4.1.菌劑用量:
硝化菌200公斤 COD菌100公斤 總氮去除菌50公斤 高效碳源5000公斤
4.2.恢復時間:五天
五、藥劑投加前后數據對比
項目 |
藥劑使用前 |
藥劑使用后 |
|
二沉出水平均COD |
85mg/L |
45mg/L |
|
二沉出水平均氨氮 |
20mg/L |
1.5mg/L |
|
二沉出水平均SS |
60mg/L |
17mg/L |
|
二沉出水平均總氮 |
30mg/L |
11mg/L |
|
MLVSS |
1800mg/L |
2500mg/L |
|
化學藥劑 |
PAM |
10kg/d |
—— |
PAC |
200kg/d |
—— |
|
次鈉 |
400kg/d |
—— |
六、結論
(1)使用硝化菌能夠快速建立硝化反應,時間為3-5天,出水氨氮穩定達標;
(2)COD菌使用后,出水COD降低了35mg/L,去除率增加27%;
(3)使用綿津環保的高效碳源和總氮去除菌,總氮也能穩定達標;
(4)菌劑投加出水達標后,后續的物化藥劑停止了使用,減少了外排水的鹽分。
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